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發動機拉缸研究論文

2018-08-23 16:37:37 公務員之家  點擊量: 評論 (0)
新機械或剛大修出廠的機械都存在一個合理的磨合期,磨合期內不能全速運轉,轉速不應大于標定轉速的80%,由于在磨合階段,各配合面最有利的工作表面和潤滑油膜還未形成,在這個階段就以大負荷工作,將造成過熱,局部產生高溫熔蝕粘附,形成拉缸。

2.4機油不足

不按規定檢查機油量,或在工作過程因機油管松動造成機油外漏,均可造成潤滑油膜中斷,活塞與缸套表面失油,造成嚴重磨損,發生拉缸、燒連桿軸承等嚴重事故,特別是工作過程因機油外漏,沒有及時發現,將產生嚴重后果。造成活塞與缸套表面機油供油不足的原因還有以下幾個主要方面:

(1)潤滑油路堵塞

當潤滑系長期使用,沒有定期進行清洗時,過多的雜質會堵塞油路或機油濾清器,使循環油量不足。

(2)活塞環與活塞邊緣刮油能力太強

刮油能力太強會把潤滑油刮掉,造成潤滑油不足。2.5機油變質

發動機潤滑油變質造成活塞與缸套之間的潤滑條件惡化,磨損加快,引起拉缸,造成潤滑油變質的主要原因有:

(1)冷卻水、燃油因泄漏進入下曲軸箱

(2)塵埃過多混入下曲軸箱

2.6活塞銷與活塞裝配過緊

活塞銷與活塞裝配過緊,使活塞產生變形,形成反橢圓,改變了正常的標準間隙,形成局部間隙過小破壞油膜,引起干磨擦過熱拉缸。

2.7修理裝配錯誤

修理裝配錯誤時,漏裝活塞銷卡環或未完全裝入槽內,發動機在工作時活塞銷竄出刮傷缸套造成拉缸。安裝時清潔工作差,把金屬屑或硬物碎粒帶進缸里,也會引起拉缸。另外,活塞環裝錯、裝反、漏裝均可造成拉缸。活塞環有油環和氣環之分,油環主要是用來刮油,并使潤滑油均勻分布在缸套內表面上,改善缸套潤滑條件。氣環主要是保證活塞與缸套的密封,氣環一般又設置一、二、三道。根據工作條件以及承受壓力的不同,各道氣環在材料選用和結構設計方面有所不同,如果把活塞環裝錯、裝反或漏裝,均有可能造成密封不嚴或是沒有刮油作用,使缸套內表面潤滑條件惡化,造成缺油引起拉缸。

2.8活塞環折斷

活塞環折斷卡死在環槽內,將使環失去彈性,加速缸套的磨損,引起拉缸。造成環折斷卡死的原因主要是環的開口間隙過小、活塞在缸套中偏斜、燃燒不良,使發動機經常處于爆燃的狀況下運行。爆燃的高壓振動沖擊力超過了環的材料的抗沖擊強度,引起活塞環折斷。其折斷一般發生在第一道環,其次是第二道環。活塞環卡死是由于燃燒時生成的積炭,尤其是竄機油或塵土、磨屑等堵塞在活塞環與環槽之間,使活塞環卡死在環槽中所致。

此外,活塞、活塞環、缸套的質量及材料對拉缸也有一定的影響。

3防止發動機拉缸的措施

3.1司機操作必須嚴格遵守操作規程

(1)起動前,必須按規定檢查潤滑油,冷卻水是否符合規定,不足時需補足,檢查判斷潤滑油是否變質,潤滑油呈乳白色一般是進水所致,潤滑油變稀且有柴油味說明進了柴油,潤滑油變質應查明原因,排除后更換潤滑油。要嚴格執行保養制度,按期進行例保、一級保養和二級保養。

(2)不超負荷作業。起動后不猛加油門,尤其在寒冷的冬季,需經低速運轉幾分鐘后再起步運行。

(3)遇有異常情況,如機油壓力低,水溫高,有異常響聲等,應及時排除,堅持不帶病作業。

3.2在修理裝配方面,必須嚴格遵守技術標準和工藝要求

(1)對換新用的零配件必須逐個進行檢測,把不符合標準的零配件剔除出去,不能認為新產品就是合格的產品。

(2)安裝缸套時,缸套要放平,壓力要作用在缸套正中,且慢慢加壓,勿用沖擊力。安裝完后進行檢測,檢測缸套與活塞裝配間隙是否符合規定的標準間隙。同樣,檢測活塞環與槽的邊隙、背隙、活塞環的端隙以及活塞銷與活座孔的裝配間隙是否符合規范要求,檢查活塞環是否有裂縫以及環的彈力是否符合要求,裝好環后能自由活動,不得有卡滯現象。

活塞環三隙(端隙、背隙、側隙)的檢查是組裝活塞連桿組的一個重點,特別是端隙大小尤為重要,稍有不慎就可能造成拉缸,環端隙的檢查要按工藝要求進行,檢查活塞環端隙的工藝要求是:將環放入缸套中,用活塞頂部將活塞環頂入缸套里,把環頂到在活塞行程內最小直徑處測量,這樣測量的數據才準確。

(3)認真檢查活塞、連桿與曲軸安裝位置偏差情況、要求校正到符合技術規范標準。

(4)在市場上購買的活塞,難辨優劣,在裝配前最好進行消除應力處理,即將活塞放在60-80度的機油中加溫6小時,以消除應力,使活塞穩定后再裝配使用。

(5)安裝活塞環時各道環必須裝準位置,不能裝錯、裝反、漏裝,注意方向性,扭曲環內圓切口朝上,外圓切口朝下,有標記的一面朝上,同時,在裝入缸套時必須清潔和加一定的潤滑油,各道環口應按規定錯開,第一道環開口與曲軸軸線成45度,余下各道的開口按90度、180度一一錯開。

(6)裝配完畢,必須經15小時左右的熱磨合,試車磨合時,應先低速運轉,然后才中速運轉,應注意響聲、機油壓力、水溫等情況,在確定無異常后,再投入生產。

總之,只要我們掌握造成拉缸的原因,科學地管理和正確使用,嚴格遵守操作規程,落實預防措施,就一定能減少甚至避免拉缸的發生。

參考文獻:

[1]張慶榮,李太杰.工程機械修理學[M].北京:人民交通出版社,1986.6.

[2]嚴立,余憲海.內燃機磨損可靠性技術[M].北京:人民交通出版社,1992.6.摘要:簡述發動機拉缸的機理,分析造成發動機拉缸的原因,并提出了防止拉缸的措施。

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責任編輯:電力交易小郭

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