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同步電機(jī)的技術(shù)改進(jìn)方法

2017-04-13 13:31:00 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
核心提示:  2以助磁故蛉引起,5是供電系統(tǒng)擾動(dòng)造成,1故障原因分析不論是供電系統(tǒng)擾動(dòng)還是勵(lì)磁故障,都是引起同步電機(jī)失步繼而跳車的。失步跳車后所造成且撲很人程度上會(huì)造成定轉(zhuǎn)子綁扎線松動(dòng),澆饑崩涔,絕緣
核心提示:  2以助磁故蛉引起,5是供電系統(tǒng)擾動(dòng)造成,1故障原因分析不論是供電系統(tǒng)擾動(dòng)還是勵(lì)磁故障,都是引起同步電機(jī)失步繼而跳車的。失步跳車后所造成且撲很人程度上會(huì)造成定轉(zhuǎn)子綁扎線松動(dòng),澆饑崩涔,絕緣損壞,并進(jìn)
  2以助磁故蛉引起,5是供電系統(tǒng)擾動(dòng)造成,1故障原因分析不論是供電系統(tǒng)擾動(dòng)還是勵(lì)磁故障,都是引起同步電機(jī)失步繼而跳車的。失步跳車后所造成且撲很人程度上會(huì)造成定轉(zhuǎn)子綁扎線松動(dòng),澆饑崩涔,絕緣損壞,并進(jìn)步引起電機(jī)內(nèi)部短路起火等系列惡件事故理論分析和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)叫。
  這些故障的起因決非電機(jī)本身,而是在勵(lì)磁裝置上我廠目前采用的大部分是和肌型可控硅裝置。這些裝迓的!動(dòng)性能火磁性能和整步投勵(lì)性能存在養(yǎng)較人缺陷,極從導(dǎo)致電機(jī)在運(yùn)行過程出現(xiàn)諸多故吣,現(xiàn)以;型裝置為例,對(duì)其存在的缺陷作詳細(xì)分析1.1當(dāng)電機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)速達(dá)到5脫8脫同步速以1屯機(jī)將出現(xiàn)脈振,并越來越強(qiáng)烈和明顯,這是10,裝置異步啟動(dòng)回路設(shè)計(jì)不合理造成滑差減小到定程度時(shí),勵(lì)磁回路感應(yīng)電流的負(fù)半周通道不暢,處于時(shí)通時(shí)斷,似通非通階段此時(shí)對(duì)應(yīng)的勵(lì)磁繞纟異步驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩分試坫本消失。
  致使屯機(jī)的兄步轉(zhuǎn)動(dòng)特性曲線由躍到分因而在電機(jī)異步啟動(dòng)過程的后期,電機(jī)之間往返跳躍,形成轉(zhuǎn)矩特性的脈動(dòng)分量,造成電機(jī)脈振另外由于勵(lì)磁回路感應(yīng)電流在定滑差條件下出現(xiàn)的正負(fù)半波不對(duì)稱,就相當(dāng)于在勵(lì)磁回路中出現(xiàn)了個(gè)直流勵(lì)磁電流使電機(jī)產(chǎn)生更加強(qiáng)烈的脈振再次,由于控制回路設(shè)計(jì)不佳,經(jīng)常出現(xiàn)滅磁硅導(dǎo)通值變化,啟動(dòng),致使心路上硅兀伴燒毀擊穿,或芥運(yùn)行中突然失磁失,由于上述種種原因,使得我廠同步機(jī)故障停車頻繁,電機(jī)損傷很多。如電機(jī)定位銷移位松動(dòng);電機(jī)掃膛轉(zhuǎn)子異步啟動(dòng)銅條斷裂松動(dòng);定子線圈綁線松動(dòng);絕緣破壞線圈損傷擊穿等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生勵(lì)嵫回路感應(yīng)電壓12當(dāng)電機(jī)發(fā)生內(nèi)部故障或外部故障被迫停車勵(lì)磁裝置需要以好的滅磁性能。使電機(jī)免遭可能受到的危害,以保障電機(jī)的安全而101型勵(lì)磁裝置采用的滅磁措施是逆變滅磁,由于它的滅磁速度受逆變電壓的牽制而不能進(jìn)步加快,故火磁速度太慢。itSQ50.7s,KnJi靠性太差,不能起到相應(yīng)的作用。因此,也不能滿足要求,很容易使電機(jī)造成暗傷13高壓同步機(jī)啟動(dòng)時(shí),特別是2500以上的電機(jī),在拉同步的同往往聽到聲沉悶是由廠1;1型勵(lì)磁裝置整步投勵(lì)電路設(shè)汁小12小6通孔數(shù)個(gè)以分散應(yīng)力。
  第層鋼板的焊接焊條全部選用幻08,先焊鋼板與鑄鐵間的焊道,邊焊邊錘擊焊肉,焊滿后,用0.5磅小錘均勻錘擊焊肉及鋼板,使鋼板完全貼合,并產(chǎn)生適當(dāng)?shù)乃苄宰冃危俸镐摪彘g焊縫及塞焊鋼板上各分散應(yīng)力孔,焊條同樣選用2308,邊焊邊錘擊焊肉,以消除焊接應(yīng)力。
  第到第九層鋼板的焊接先將上層多余與第層相同,但選用的焊條不同,鋼板與鑄鐵間選用2308焊條,工藝同上,鋼板間焊接及塞焊選。427焊樂,規(guī)格3.2,焊接電流為94.2.4層焊接。在最后進(jìn)行層焊接,焊條選用乙308,工藝同前,焊肉余高5左右,待加工5焊后檢驗(yàn)用角向磨光機(jī)打磨焊肉露出金屬光澤,進(jìn)行蓍色檢驗(yàn),尤裂紋,6瓦座加工機(jī)身瓦座斷裂處補(bǔ)焊后,自制加工設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)就地加工,效果良妊7修復(fù)效果該氮壓機(jī)的修復(fù),為工廠節(jié)約費(fèi)用40萬元該氮壓機(jī)投入運(yùn)廳至今已多,數(shù)次全而檢杏,原裂紋無擴(kuò)展,補(bǔ)焊處未發(fā)現(xiàn)新的裂紋及其它缺陷,該設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)正常,達(dá)到了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。
  8結(jié)論大型鑄鐵件可以采用焊接的方法進(jìn)修鑄鐵補(bǔ)焊,如采裂紋不能全部去除,止裂止裂管相配介圮防止殘存裂紋擴(kuò)展最仃效的方法加填充板及止裂符的鑄鐵焊接工藝足當(dāng)前加快鑄鐵修復(fù)速度保證鑄鐵補(bǔ)焊質(zhì)量的有效方法之。
  接第37頁位置角不合現(xiàn)21采用可控桂集中控制單元如長(zhǎng)沙生產(chǎn)的集控單元取代老式裝置的控制部分,這種圯控制單元投資水接線簡(jiǎn)單效快且運(yùn)行松記,整步投勵(lì)性能良好,不易損壞,維修極小,22對(duì)滅磁回路進(jìn)行改造,使其成為電容關(guān)橋阻容滅磁的火磁控制回路,從而使整個(gè)火磁過勵(lì)輊回路感應(yīng)電流2改進(jìn)和處理程非常可靠,火磁,間可縮扮到小12 23改進(jìn)同步機(jī)的啟動(dòng)性能,采用先進(jìn)的技術(shù)手段,對(duì)原勵(lì)磁裝丑的動(dòng)回路進(jìn)行徹底改造,仲啟動(dòng)回路的滅磁可控硅在電機(jī)啟動(dòng)時(shí)導(dǎo)通電壓降低至峰值714,工頻有效值5由于最大限度地降低了導(dǎo)通電壓,使其感應(yīng)電流正負(fù)半周都能經(jīng)過動(dòng)電,沏底消除脈報(bào)現(xiàn)象。而在投勵(lì)后和正常運(yùn)行時(shí),可控硅控制回路徹底關(guān)斷,因此解決了誤導(dǎo)通引起的失磁故障。
  通過以上技術(shù)改造,同步電機(jī)的工作條件得到了改善電機(jī)故障率降低到最小程度。安令供電系數(shù)大大提高。裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行得到有力保障每年可為國(guó)家挽回兒十萬權(quán)至上百萬元為克服老式勵(lì)磁裝置給生產(chǎn)帶來的困難經(jīng)收稿日期過揠鄧,遽,
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責(zé)任編輯:電小二

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