從典型案例探討填料塔液體分布器對阻力的影響
目前,在濕式氧化法脫硫中,對于吸收塔的選擇大多仍是采用了傳統(tǒng)的填料塔。填料塔是以塔內(nèi)的填料作為氣液兩相間接觸構(gòu)件的傳質(zhì)設(shè)備。液體
目前,在濕式氧化法脫硫中,對于吸收塔的選擇大多仍是采用了傳統(tǒng)的填料塔。填料塔是以塔內(nèi)的填料作為氣液兩相間接觸構(gòu)件的傳質(zhì)設(shè)備。液體在初始分布后,經(jīng)填料層向下流動時(shí),有逐漸向塔壁集中的趨勢,使得塔壁附近的液流量逐漸增大,這種現(xiàn)象稱為壁流。壁流效應(yīng)造成氣液兩相在填料層中分布不均,從而使傳質(zhì)效率下降。因此,當(dāng)填料層較高時(shí),需要進(jìn)行分段,中間設(shè)置再分布裝置。上層填料流下的液體經(jīng)液體再分布器,重新分布后噴淋到下層填料上。這是克服液體的不良分布現(xiàn)象,保證全塔效率,解決填料塔放大效應(yīng)的唯一途徑。
化肥廠的脫硫塔填料段間液體分布器以前比較少見,現(xiàn)在隨著化肥生產(chǎn)規(guī)模不斷的擴(kuò)大,脫硫塔也越建越大。對溶液在塔內(nèi)的初始分布及再布提出了更高的要求。為了避免脫硫塔內(nèi)溶液偏流壁流,塔內(nèi)填料段之間都安裝了液體分布器,這樣雖然克服了溶液偏流壁流影響脫硫效率的弊端,但不少廠也形成新的問題,主要是液體分布器使用不當(dāng)致使溶液產(chǎn)生氣阻,造成脫硫塔阻力升高的現(xiàn)象。筆者在很多廠都遇到過這樣的問題,現(xiàn)用一個(gè)廠的實(shí)例進(jìn)行闡述和分析。
2 半水煤氣脫硫工藝設(shè)備概況
山西一個(gè)600kt/a尿素的大型化肥廠,半水煤氣量128km3/h,脫硫塔直徑6,600mm,塔內(nèi)裝三段Φ76階梯環(huán),填料段之間裝有液體分布器,該分布器液體淋降點(diǎn)直徑為Φ18,個(gè)數(shù)2954個(gè),升氣管為Φ108,個(gè)數(shù)380個(gè)。再生槽直徑Φ7,000mm,配置Φ30噴射器26支,其中常開15支。脫硫與再生泵各兩臺,流量均為420m3/h,另公共備用一臺相同流量的泵。入口H2S 0.6g/m3左右,出口要求H2S為 100 mg/m3~120mg/m3。以Na2CO3水溶液為吸收劑,采用栲膠+礬脫硫催化劑,濕式氧化法脫硫,噴射再生工藝。
3 存在的主要問題
該廠為新建裝置,于2008年底開車,脫硫效率在低堿度(堿度0.2mol/L左右)情況下就能完全滿足工藝需要。但是有一個(gè)致命弱點(diǎn),就是堵塔嚴(yán)重。塔壓差上升很快,開車不久,就因塔阻力增長過快而不得不停車清洗。脫硫塔檢修清塔后不到一個(gè)月塔壓差就從2 KPa上升至12KPa,最高時(shí)脫硫塔阻力高達(dá)21 KPa,嚴(yán)重影響了全廠的正常生產(chǎn)。開車不到一年的時(shí)間里,先后對該塔處理了三次,但效果都不理想。
4 處理過程
曾于2009年五六月份去過該廠,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在缺陷。因變換系統(tǒng)為全低變,出口H2S不能太低,必須控制在一定范圍內(nèi),這么大的脫硫塔沒有配煤氣副線(即煤氣入出口近路),調(diào)節(jié)H2S只能用增減溶液循環(huán)量進(jìn)行,溶液循環(huán)量又很小,只有800m3/h左右,即認(rèn)定堵塔原因是溶液噴淋密度過小造成的。建議其增配煤氣副線,用煤氣付線來調(diào)節(jié)控制H2S,不要用減少溶液循環(huán)量來調(diào)控。該廠增配了Φ426mm的煤氣副線,仍然沒有解決塔壓差上升很快的問題。
2009年11月,東獅公司的技術(shù)人員第二次去了該廠,建議試用“888”脫硫催化劑,利用888脫硫催化劑特有的清塔降阻能力進(jìn)行處理。并再次認(rèn)定溶液循環(huán)量過小是造成堵塔的主要原因(按照當(dāng)時(shí)泵的運(yùn)行情況,考慮到兩臺泵并聯(lián)時(shí)泵的出力效率、泵出口ф426總管上因加裝流量計(jì)配有一段長度5米的ф273細(xì)管、泵揚(yáng)程與塔高相差不多等因素,并參考噴射器型號及開啟支數(shù),可以確定當(dāng)時(shí)的溶液循環(huán)量約為700 m3/h,那么,其噴淋密度僅為20m3/m2.h,液氣比為5.6L/m3,遠(yuǎn)不能滿足填料塔對噴啉密度35~50 m3/m2.h和液氣比≥12L/m3的基本要求),建議增設(shè)一臺貧液泵來加大溶液循環(huán)量。并與該廠生產(chǎn)管理人員一起,集思廣益,共同研究探討,決定在未加泵之前先臨時(shí)用那臺公用的備用泵抽富液打入脫硫塔,暫不考慮溶液成分,強(qiáng)制加大溶液循環(huán)量,并配合頻繁調(diào)節(jié)煤氣副線,不斷破壞塔內(nèi)氣液相平衡,使塔內(nèi)氣流速度發(fā)生變化。同時(shí),在888脫硫催化劑的加入方法和形式,再生溫度等方面也采取了一些措施。經(jīng)過大家的共同努力,結(jié)果在使用888脫硫催化劑的第四天上午,脫硫塔壓差在幾分鐘之內(nèi)從12KPa降至2.8KPa,脫硫液中的懸浮硫從0.1g/L增至3.27g/L,說明脫硫塔被處理通了。技術(shù)人員和該廠人員皆大歡喜。隨后規(guī)定每個(gè)班都用以上方法沖塔兩小時(shí),因頻繁開停備用泵和調(diào)節(jié)噴射器太麻煩,改變用備用泵打富液自我循環(huán),不再調(diào)節(jié)噴射器,溶液循環(huán)量不再減少,溶液循環(huán)量從700m3/h增至1150 m3/h,每班僅用兩小時(shí)開關(guān)煤氣副線沖塔,一直到新增了貧液泵,開啟三臺富液泵和三臺泵貧液泵,溶液循環(huán)量雖沒有改變,但溶液質(zhì)量改變了,全部成了再生好的貧液。

責(zé)任編輯:售電小陳
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