電廠燃煤機(jī)組煙氣超低排放改造技術(shù)路線之:脫硝改造
隨著國(guó)內(nèi)越發(fā)嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)及《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》(發(fā)改能源[2014]2093號(hào))的發(fā)布(要求改造后燃煤發(fā)電機(jī)組的大氣污染物排放濃度在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化
隨著國(guó)內(nèi)越發(fā)嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)及《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》(發(fā)改能源[2014]2093號(hào))的發(fā)布(要求改造后燃煤發(fā)電機(jī)組的大氣污染物排放濃度在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3),全國(guó)燃煤電廠超低排放改造工作正在如火如荼的開(kāi)展。目前較多機(jī)組已完成超低排放改造,本文對(duì)多種超低排放改造技術(shù)路線進(jìn)行討論,并通過(guò)測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)改造路線效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
燃煤電廠超低排放改造之:脫硝改造技術(shù)路線
未超低排放改造前,一般電廠脫硝采用:低氮燃燒器+SCR工藝,控制NOx濃度在100mg/m3以內(nèi)。以后將要執(zhí)行50mg/m3的排放限值(平時(shí)運(yùn)行時(shí)為防止排放值波動(dòng)而超標(biāo),一般需控制在30~40mg/m3),電廠可以從以下兩個(gè)方面進(jìn)行脫硝超低排放的改造。
1低氮燃燒器改造
未進(jìn)行低氮改造或低氮改造效果不好,低氮改造后入口NOx仍然較高的(超過(guò)500mg/m3),電廠脫硝若執(zhí)行50mg/m3的排放限值時(shí),SCR裝置的壓力較大的(脫硝效率在90%以上),需首先考慮能否進(jìn)行低氮燃燒器的改造。
有些電廠低氮燃燒器改的較早,或鍋爐本身自帶低氮燃燒器,因技術(shù)原因,低氮效果不明顯。隨著近幾年低氮燃燒技術(shù)的發(fā)展,已經(jīng)可以解決以前無(wú)法解決的問(wèn)題。如前后墻對(duì)沖燃燒鍋爐,目前已經(jīng)有成熟的低氮技術(shù)對(duì)該種爐型進(jìn)行改造,爐膛出口NOx可降低到300mg/m3左右。
如山西某電廠2×600MW機(jī)組,鍋爐為某公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界壓力、自然循環(huán)、前后墻對(duì)沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐;型號(hào)為DG2060/17.6-∏1,爐膛燃燒方式為正壓直吹前后墻對(duì)沖燃燒。脫硝采用低氮燃燒器+SCR工藝,SCR設(shè)計(jì)入口NOx濃度為500mg/m3,催化劑層數(shù)按“2+1”布置,脫硝效率不小于80%,出口濃度<100mg/m3(標(biāo)干,6%氧)。
2012年對(duì)兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了低氮燃燒改造,改造效果不理想。對(duì)改造后SCR入口NOx濃度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,見(jiàn)圖1-1:
據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年7月~2014年10月,1號(hào)機(jī)組A側(cè)SCR入口NOx濃度基本在300~500mg/m3,B側(cè)SCR入口NOx濃度基本在400~600mg/m3,SCR入口濃度較高,低氮效果不明顯。
迫于超低排放改造的壓力,2014年9月,電廠對(duì)1號(hào)機(jī)組重新進(jìn)行了低氮燃燒器改造,改造后鍋爐運(yùn)行情況見(jiàn)圖1-2:
重新進(jìn)行了低氮燃燒器改造后,燃用同樣的煤種,#2機(jī)組SCR入口NOx濃度基本可穩(wěn)定在400mg/m3以下,低氮改造效果較明顯,減輕了后續(xù)SCR的運(yùn)行壓力,且節(jié)約運(yùn)行成本。
低氮燃燒器改造效果較好的(不降低爐效的前提下),可降低脫硝的運(yùn)行成本,減少氨的用量,減少氨逃逸的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)后續(xù)空預(yù)器等設(shè)備均有一定的積極意義,在一定程度上保證了機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
2SCR改造
SCR改造一般采用新增催化劑或更換催化劑的技術(shù)方案,同時(shí)對(duì)SCR吹灰器進(jìn)行相應(yīng)改動(dòng),并重新核算還原劑儲(chǔ)存系統(tǒng)、制備系統(tǒng)及稀釋風(fēng)機(jī)出力是否滿足要求,若不滿足,進(jìn)行相應(yīng)的改造。
南京某電廠2×600MW機(jī)組,已采用低氮燃燒器,低氮改造后SCR入口濃度保證在320mg/m3以內(nèi)。此次脫硝系統(tǒng)改造僅加裝備用催化劑層,并增加配套催化劑層吹灰系統(tǒng)。按照新加裝催化劑+原催化劑,滿足NOx排放值在50mg/m3以內(nèi)、脫硝效率>85%、氨逃逸率<3ppm。
表1-1南京某電廠1號(hào)機(jī)組脫硝系統(tǒng)主要性能參數(shù)

電廠超低排放改造完成后,試驗(yàn)單位于2016年1月份對(duì)該機(jī)組脫硝進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1-2。
表1-2南京某電廠1號(hào)機(jī)組脫硝性能測(cè)試數(shù)據(jù)

根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù),1號(hào)脫硝系統(tǒng)A、B側(cè)脫硝效率分別為93%、92%,滿足85%的設(shè)計(jì)值;A、B側(cè)SO3轉(zhuǎn)化率分別為0.82%、0.69%,滿足改造后小于1.5%的設(shè)計(jì)值。A、B側(cè)氨逃逸平均值分別為2.27ppm、3.72ppm,B側(cè)超過(guò)設(shè)計(jì)值的3ppm。
由于超低排放改造時(shí),未對(duì)1號(hào)機(jī)組進(jìn)行脫硝噴氨優(yōu)化試驗(yàn),較高的脫硝效率及噴氨的不均勻性,導(dǎo)致氨逃逸較高。而該電廠的#2機(jī)組超低排放改造后,進(jìn)行了脫硝噴氨優(yōu)化試驗(yàn),氨逃逸遠(yuǎn)小于3ppm。改造前空預(yù)器運(yùn)行4個(gè)月,壓差從1000Pa左右上升到2000Pa左右,改造后空預(yù)器運(yùn)行2015年1年時(shí)間,壓差僅從1000Pa左右上升至1300Pa,噴氨優(yōu)化試驗(yàn)效果明顯。所以脫硝超低排放改造同時(shí),建議進(jìn)行噴氨優(yōu)化試驗(yàn),降低氨逃逸。
原標(biāo)題:燃煤機(jī)組煙氣超低排放改造技術(shù)路線研究

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