大型循環流化床鍋爐冷渣機優化創新
大型循環流化床鍋爐冷渣機優化創新
神華國熊四川白舄循環流他床示范電站有限責任公司
甘政 陳建斌 代澤華 劉昌旭 陳志遠
一、概況
循環流化床渣冷卻系統一直隨著循環流化床鍋爐的發展而發展,從風水聯合冷卻結構,到絞龍水冷夾套結構,再到夾層式螺旋結構,渣冷卻系統技術已走進膜式壁螺旋結構。膜式壁冷渣機是一種實現物料之間熱量傳遞的安全節能工藝設備,隨著設備的大型化、內部換熱管結構的緊湊化發展,冷渣機內部檢查檢修難度日益加大。四川白馬公司針對現有冷渣機的結構特點,調研國內冷渣機生產的幾個主流技術,通過技術優化創新,提高了冷渣機的可靠性。其中主要創新點為:
1、改變冷渣機局部水管道的位置,將管道重疊、移位,讓出部分檢查檢修空間,提高了檢修的便利性。
2、通過新型全框架支撐系統,提高了冷渣機內部換熱元件的支撐強度,避免了固定件松動,部件掉藩的問題。
3、采用獨特的冷渣機進渣管澆筑工藝,鉚扣工藝,加強了冷渣機進渣管道的可靠性。
通過優化后的冷渣機,工作運行狀態較好,第一臺優化的冷渣機時間是在2015年9月,運行近2年時間,未曾有冷渣機漏水、管排支撐件松動、進渣管脫落等問題,大大提高了冷渣機的安全可靠性,為將來冷渣機的發展指明了方向。
二、整體分析
大型冷渣機的結構現在主要分為兩個流派,一是以雙管排為主的青島派系,一是以十字分倉為主的成都派系。
分倉結構是將內筒分為大小不等的倉格,每個倉格的灰渣幾乎成獨立運動,也有部分交混,來提高換熱面積。而雙簡結構是采用同心的管排滾筒,來提高換熱面積。
上述兩種結構,不管派系結構如何,均采用的內部增加換熱管道,來加強冷渣機的整體換熱。內部換熱管道的增加,提高了檢查檢修的難度。
1、冷渣機漏水
冷渣機漏水是該設備常見故障。由于檢查難點的存在,會造成冷渣機運行時無法檢查和檢修,處理一小處漏點所需的時間及工期較長,設備的可靠率降低。特別是在冷渣機發生漏水以后,水和灰渣進行反應,產生難以清除的渣塊。渣塊會造成管排換熱極具惡化,管排其它部位觖水千燒損壞。另外當渣塊堆積位置集中時,冷渣機簡體處于不平衡狀態,造成設備無法啟動。
根據統計,處理一次渣塊堆積的故障,白馬公司最長時間為23天,大大增加了機組的安全隱患。
統計我廠和其它循環流化床電廠冷渣機漏水的缺陷,發現漏水部位集中在高溫段(高溫段是冷渣機下渣口向后延伸3米范圍內)。在高溫段,灰渣急劇換熱,輻射換熱能力強,管道及金屬件熱疲勞強度大。冷渣機的運行轉速最高為3r/min,這就造成管排每分鐘發生3次不同程度的冷熱交替,工況惡劣。同時在加工制造中的殘余應力與使用過程中的工作應力共同影響下,容易導致鰭片、導渣片焊縫位置發生裂紋。
通過在冷渣機外簡體上增加測溫孔、測溫儀器取平均值,發現高溫段能將灰渣從9000C左右降低到4000C左右。低溫段雖然長,但是換熱能力由于熱輻射下降和傳熱溫差下降而逐漸降低。另外當溫度下降到400攝氏度以下后,溫度對碳鋼的熱疲勞影響逐漸下降,低溫段管排由熱疲勞引起的故障很少。
2、支撐固定件松動
冷渣機的管排固定方式均為卡件或支撐件,其作用點均在外管內壁上。由于外觀內壁上的卡件部位的特殊性,當遭受外力作用時,整個內部的受熱面不能形成有效的剛體結構,內部管排首先破壞薄弱點,然后引超整個內換熱面晃動,、造成設備焊縫、管排拉裂漏水。
3、下渣管斷裂
冷渣機內部進口下渣管均采用奧氏體不銹鋼310S結構,在冷渣機內部長期運行后,下渣管上部焊縫強度變低,甚至斷裂,斷裂后的下渣管在進渣段反復碰撞冷渣機內部管排。使管道泄漏。
熱疲勞造成的換熱管漏水,支撐件松動,進渣管脫落不是偶然性的問題,它是長時間運行過程中,從量變到質變的一個過程。如果在每一個檢查周期(1個月一次)能有效的檢查預防熱疲勞造成的管排、卡件、管道缺陷,前期預防處理,就能提高冷渣機可靠性。
三、關鍵技術和創新點
1、管道讓管技術
讓管主要是利用彎管將外管排向兩邊移開,同時在外簡體高溫段開設長方形檢修孔。外管排組由兩根回水管及兩根進水管組成,將外管排兩組供水管二合一為一根供水讓管,兩組回水管二合一為一根回水讓管,讓管靠近簡體外壁,形成一個檢查孔。并以相同的結構在高溫段處開設5組檢查孔。在開孔后,整個視線空間能覆蓋內筒外壁,0-2.5米長度范圍的檢查視野達950,不存在檢修死區。
下圖中將兩根供水管和兩根回水管采用三通合二為一成讓管,讓管穿過外部簡體鋼板,管道與外部簡體鋼板貼近,這樣木會影響管道的受熱膨脹,也將需要的檢修檢查空間讓開,起到檢修孔的作用。
將兩管并聯后,通過讓管流速變化趨勢,來判斷冷渣機讓管處是否存在傳熱惡化情況。冷渣機在設計時,按照美國換熱器協會( HEI)發布的《電廠換熱器標準》(PPHX)進行流速控制。該標準提出最大換熱管內流速碳鋼管不超過2.4m/s進行設計。通過供水處旋轉接頭壓力表可以測得供水壓力門后為1.5MPa,回水壓力門前測得lMPa。水管直徑由兩組內徑50mm的換熱管合并為內徑為64mm的換熱管,管道的流通整體截面積減小。
采用流態模擬的方式,對整個變換區域的管組進行流速及流態檢查。三通制作外壁軌跡與流體運動時流跡線接近,沒有在三通處形成回流漩渦,避免了在三通處局部傳熱惡化,三通不影響流態變化。流速在三通前部為1.1m/s,合管后增大到2.lm/s,后部三通處流速又降低到1.2m/s。以溫度為600C流速水運動粘度計算雷諾數:
在1.2m/s時,Re-114884> 4000流體為紊流狀態;
在2.2m/s時,Re=219324> 4000流體為紊流狀態:
符合管道傳熱設計。
讓管位置管排采用讓管后,在冷渣機外筒內部形成了兩組受熱區。為了保證受熱區內,外殼鋼板千燒無冷卻造成鋼板碳化變形,在受熱區內填充耐火材料。耐火材料采用結構如圖8,另外采用耐火材料澆筑可以保護雙筒冷渣機內部支撐件的整體附陛。耐火材料理化性能如表1。
2、框架支撐系統
原設計的支撐結構由于外筒空間限制,需要將支撐件減薄。采用讓管后,支撐件采用整體圓形框架,這種結構由于截面積增大,其支撐強度也增大,由于管道內有水高速流動,容易產生管道振動,圓形框架結構在水平、垂直、傾450時更能穩定內管排,改變設備的固有頻率,不讓內管排發生振動、異響等機械缺陷。(該支撐結構主要針對雙滾筒結構)
3、耐火材料澆筑管道
(1)卷管、抓釘焊接位置
卷管作為下渣管的骨架,支撐內部所有的耐磨耐溫材料。卷管采用304鋼板制作。抓釘采用310S樹料制作,抓釘的Y型面分叉圓鋼采用螺旋結構,增加整個抓釘的抓伸力,從而避免內部澆注料的垮塌。
抓釘與卷管之間采用焊接固定。抓釘長度比下渣管耐磨材料內壁低15mm左右B抓釘采用梅花交叉型結構焊接。
(2)制作模具
模具的制作采用木材+鋁皮的結構,木材為模具的骨架,而鋁皮為脫模層。由于鋁皮的外表面較為光滑,能更好的進行脫模。并能保持下渣管內壁的光滑度,避免過于粗糙,造成堵渣。
將加工好的模具布置到焊接完成后的下渣管外管內,并將模具使用木板做好限位,防止模具在澆筑過程中發生脫落或者損壞。木板限位做成凹凸結構,并做好Z型膨脹縫的預留。
(3)澆筑渣管
澆筑采用#8料進行。將原漿按照水、料、合劑的比例使用攪拌機制作好。使用人工喂漿的方式將材料注入下渣管,并使用振動棒分層、逐級的震動排除漿液里的空氣。澆筑到頂層后,使用大小木環制作下渣管的膨脹Z型縫,待耐磨材料完全固化后形成膨脹縫所需要的間隙。
(4)渣管取模
將渣管放置在干燥地點,在溫度25。C以上放置7天以上,就可以進行取模。取模時要防止損壞澆筑層,禁止用撬棍直接敲擊模具。正規的做法是利用鏨子將連接模具的鐵釘斬斷,然后將模具取出。
(5)整體烘烤安裝
為了排除內鄯的水分,并且保證耐磨料的緊至、細密。需要對內部的耐磨料進行烘烤。烘烤可根據條件進行,如有較好的烘爐設備或整體烘箱最好。如達不到以上條件,可以使用在內部燃燒原木的方式進行烘烤,烘烤的標準是材料發生色變,并從內部析出水分為準;與原有下渣管道焊接安裝。
4、使用效果
技術改造完成時間為2015年9月,2017年7月對該新結構技術可靠性及性能進行驗證。
檢修空間驗證:打開5組檢修孔后,內筒0-2.5米位置均能進行檢修,檢查檢修空間滿足技改設計要求。
排渣溫度驗證:在3r/min轉速下對回水溫度及出渣溫度進行試驗?;厮疁囟炔捎孟到y自帶DCS數據,出渣溫度采用紅外線測溫儀取渣堆中部溫度,試驗數據如圖8。
對比之前的設備排渣溫度,偏差為1%左右,滿足設備使用要求。
四、成果應用
1、獲得相關專利1項,論文1篇。
2、集團內獲獎:神華國能公司第一屆青年科技創新項目一等獎。
五、結論
冷渣機已不止運用于循環流化床鍋爐上,在鋼渣冷卻及其它惡劣環境下需換熱項目上均有發展。上述三項創新內容,提升了運行時的可靠性,停備時檢修的便利性,從檢、運、維的三方面重點考慮了設備的周期性規律。為冷渣機高參數,大型化的發展上具有指導意義。大
責任編輯:繼電保護
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