干貨 | 燃煤電廠脫硫技術(shù)及超低排放改造費效分析
3. 3不同SO2排放限值對成本的影響
近幾年,我國正推動燃煤電廠超低排放改造以接近天然氣電廠水平,會對解決大氣環(huán)境問題帶來積極的影響。分別針對100,200,300,600,1000 MW機組,燃燒相同含硫量1%的煤,分析計算SO2排放達到一般地區(qū)排放限值100 mg/m3、重點地區(qū)排放限值50 mg/ m3及超低排放限值35 mg / m3這3種情景的成本,如圖8、圖9所示。達到重點地區(qū)SO2排放限值的單位發(fā)電量運行成本比達到一般地區(qū)排放限值的成本高約20 %,噸SO2脫除成本高約15%;達到超低排放限值的單位發(fā)電量運行成本比達到重點地區(qū)排放限值的成本高約10%,噸SO2脫除成本高約8% 。
圖9不同容量機組達到不同排放限值的噸SO2脫除成本
4托盤塔技術(shù)改造
托盤塔技術(shù)是在吸收塔內(nèi)增設(shè)一層多孔合金托盤,使煙氣在托盤截面分布均勻,在煙氣從托盤下往上流動過程中,有效吸收SO2。目前,巴布科克一威爾科克斯公司的專利技術(shù)托盤應(yīng)用最為普遍,我國武漢凱迪電力環(huán)保有限公司引進了該技術(shù)。火力發(fā)電機組可在現(xiàn)有脫硫塔的基礎(chǔ)上進行改造,工程量小,提高SO2吸收效率的同時,降低脫硫能耗。日前,該技術(shù)在長興電廠、玉環(huán)電廠的實際應(yīng)用結(jié)果顯示:排放煙氣中p(SO2) ,20 mg/耐,表明該技術(shù)在超低排放上取得了突破,實現(xiàn)了燃煤機組“超低排放”。
本文基于費效計算模型,研究原有石灰石一石膏法脫硫設(shè)施經(jīng)托盤塔技術(shù)改造后的成本效益,計算費效比,分析其經(jīng)濟可行性。設(shè)定含硫量為1%,脫硫效率為95 %,年運行5000 h,機組容量分別為600、1000 MW,其噸SO2脫除成本及單位發(fā)電量運行成
本如圖10、圖11所示。
圖11 600MW和 000 MW機組托盤塔改造前后的單位發(fā)電量運行成本
由圖10、圖11可以看出:托盤塔改造后單位發(fā)電量運行成本有小幅度增加的趨勢,但噸SO2脫除成本大大減少,SO2減排量明顯增加,經(jīng)計算,機組費效比約0. 04 < 1,說明托盤塔改造經(jīng)濟可行,減排效果顯著。雖然增設(shè)托盤后漿液循環(huán)泵流量降低,但是系統(tǒng)所需增壓風(fēng)機規(guī)模加大,使總電耗略有增加;托盤塔的使用提高了脫硫設(shè)施吸收SO2的能力,減排能力大大提升。增設(shè)托盤塔后投資費用增加約80萬元,年運行成本也有所增加,但其減少的排污費和電價補貼所帶來的經(jīng)濟效益遠大于成本增加的費用,因此托盤塔超低排放改造的環(huán)境、經(jīng)濟效益顯著,并且對系統(tǒng)節(jié)能降耗有良好效果。
5結(jié)論
1)在含硫量和脫硫效率一定時,隨著機組容量的增加,噸SO2脫除成本及單位發(fā)電量運行成本均逐漸減少,年減排量逐漸增大,費效比逐漸減小,即大容量機組有利于節(jié)省費用,減排效益明顯。
2)在含硫量和脫硫效率一定時,設(shè)定機組容量為600 MW,計算發(fā)現(xiàn),隨著年運行時間的增加,噸SO2脫除成本及單位發(fā)電量運行成本均呈減少趨勢,建議電網(wǎng)公司根據(jù)每個發(fā)電廠的污染物排放情況調(diào)整其運行時間,對污染物排放量較低的電廠給予較高的年運行時間,在達到更好減排效果的同時降低成本。
3)在含硫量一定時,達到重點地區(qū)SO2排放限值的單位發(fā)電量運行成本比達到一般地區(qū)SO2排放限值的成本高約20 %,噸SOZ脫除成本高約15%;達到超低排放限值的單位發(fā)電量運行成本比達到重點地區(qū)排放限值的成本高約10%,噸SO2脫除成本高約8%。
4)托盤塔技術(shù)可有效降低煙氣中二氧化硫濃度,提高SO2吸收效率。設(shè)定含硫量為1%,脫硫效率為95 %,年運行5000 h,機組容量分別為600、1000 MW,對比研究發(fā)現(xiàn),增設(shè)托盤塔后SO2吸收率及年減排量大大增加,費效比<1,環(huán)境、經(jīng)濟效益明顯。該改造方法亦可作為火電廠脫硫裝置改造的首選方法。
本文發(fā)表于《環(huán)境工程》 2018年1月
作者簡介:盧晗,女,在讀碩士研究生,主要研究方向為大氣、水污染控制及費效分析。
責(zé)任編輯:售電小陳
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