河南省首個風(fēng)電項目:大唐三門峽風(fēng)電 降本增效促發(fā)展
大唐三門峽風(fēng)力發(fā)電有限公司擁有河南省首個風(fēng)電項目,首臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)組于2007年 12月投產(chǎn)發(fā)電,經(jīng)過10年的連續(xù)運(yùn)行,機(jī)組老舊、故障頻多等問題逐漸凸顯,已經(jīng)嚴(yán)重影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了降低成本,增加效益,該公司通過風(fēng)力發(fā)電機(jī)組自主維護(hù),積極開展降本增效行動,不僅攻克了諸多技術(shù)難題,而且積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗,還為公司節(jié)約了大量維護(hù)資金。
解難題,求發(fā)展
2018年1月,該公司鞍子山風(fēng)電場上海電氣一臺1.25MW風(fēng)機(jī)報“一次變槳故障”停機(jī)。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),該風(fēng)機(jī)輪轂內(nèi)變槳蓄能器脫落導(dǎo)致風(fēng)機(jī)無法安全收槳,如果不及時處理,任由脫落的蓄能器留在旋轉(zhuǎn)的輪轂內(nèi),不僅會砸損其他內(nèi)部設(shè)備,遇到大風(fēng)天氣還極有可能發(fā)生飛車事故,而且蓄能器為什么會脫落?其他風(fēng)機(jī)有沒有同類現(xiàn)象?尋找“真相”刻不容緩!
該風(fēng)場迅速抽調(diào)技術(shù)骨干成立調(diào)查小組,查找蓄能器脫落原因。發(fā)現(xiàn)原蓄能器抱箍因疲勞變形以致斷裂且蓄能器底座也嚴(yán)重變形,由于抱箍與底座的失效造成蓄能器徹底脫落。隨后,調(diào)查小組對其他同類機(jī)型進(jìn)行輪轂專項巡檢,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大部分蓄能器抱箍與底座均出現(xiàn)不同程度形變從而無法可靠固定蓄能器。
為了保證設(shè)備安全,也為了抓住大風(fēng)期增發(fā)電量,該風(fēng)場立即在最短的時間內(nèi)制定了解決方案,即:在原抱箍基礎(chǔ)上增加扁平吊帶進(jìn)行臨時加固,以保證機(jī)組正常運(yùn)行。但是由于輪轂內(nèi)常有油脂滲出會腐蝕吊帶,該方案只能起到暫時緊固蓄能器的作用,不能作為長效方案使用。同時,為了實時關(guān)注蓄能器抱箍及底座形變情況,預(yù)防蓄能器脫落,該風(fēng)場開展了輪轂定期巡檢工作,進(jìn)行定期形變分析。
面對遺留問題,該風(fēng)場沒有放置不管,而是不等不靠積極尋求解決方案,各方咨詢、全面論證。終于,在一次風(fēng)力發(fā)電技術(shù)座談會上,該風(fēng)場人員抓住休息間隙,主動與上海電氣技術(shù)人員探討此類問題解決辦法,得知上海電氣廠家也發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象并已有成熟技改方案,即通過升級底座與支撐并加裝U形抱箍使蓄能器得以緊固。該公司經(jīng)過充分調(diào)研與論證,認(rèn)為此方案安全可靠,遂決定使用新技術(shù)方案對上海電氣機(jī)組進(jìn)行全面技改。
由于及時采取措施,不僅解決了風(fēng)機(jī)原始蓄能器緊固不足缺陷,有效預(yù)防了上海電氣17臺風(fēng)機(jī)因蓄能器脫落無法安全收槳而導(dǎo)致的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組飛車事故,而且提高了風(fēng)機(jī)利用效率。據(jù)統(tǒng)計,經(jīng)過此項技改,上海電氣機(jī)組變槳類故障同比減少了10%。
降成本,增效益
2018年,在集團(tuán)公司全面深化改革背景下,該公司始終堅持“價值思維,效益導(dǎo)向”核心理念,設(shè)備治理方面堅持自主維護(hù)的原則,自食其力,減少外包工作。物資采購方面堅持“貨比三家”的原則,以最低價招標(biāo),減少不必要的開支,就是增加效益。
在上海電氣機(jī)組蓄能器專項技改工作中,上電廠家負(fù)責(zé)提供材料及安裝,費用是材料費3000元/臺,安裝費5400元/臺。該公司現(xiàn)場技術(shù)人員仔細(xì)研究該項技術(shù)方案后認(rèn)為,有著多年自主維護(hù)經(jīng)驗的我們,完全可以自行完成這項技改工作,且技改安裝工作可靈活安排在小風(fēng)期或無風(fēng)期進(jìn)行,不會影響風(fēng)機(jī)正常發(fā)電。最終,該公司成立了專項技改工作小組負(fù)責(zé)完成該項技改工作,為公司節(jié)省安裝費近10萬元。
與此同時,在進(jìn)行技改材料采購時,該公司一面與上電廠家進(jìn)行“討價還價”,一面開放招標(biāo)平臺,以低價競爭的方式選取性價比較高的供應(yīng)商。經(jīng)過上下齊心的努力,終于“淘”到給上海電氣供貨的供應(yīng)商,并且直接與供應(yīng)商取得聯(lián)系,確立了長期合作關(guān)系,最終以材料費1000/臺招標(biāo)成功,再次為公司節(jié)省資金3.4萬元。
攻細(xì)節(jié),鑄匠心
在設(shè)備治理方面,該公司堅持精益求精,密益加密的原則,把每個細(xì)節(jié)都做到極致、做到完美,發(fā)揚(yáng)工匠精神,打緊每一顆螺栓,清除每一滴油污。
在進(jìn)行抱箍自主更換的過程中,技改小組發(fā)現(xiàn)由于蓄能器底座方鋼增加3厘米厚度,導(dǎo)致方鋼與基礎(chǔ)之間緊固螺栓長度處于臨界狀態(tài),理論上螺栓已經(jīng)達(dá)到緊固狀態(tài)。面對這種情況,該公司沒有得過且過,“天下大事,必作于細(xì),差不多,就是差很多”,技術(shù)人員抱著為公司負(fù)責(zé)、為設(shè)備負(fù)責(zé)的心態(tài)結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備實際情況,精細(xì)測量有限空間尺寸,計算出合理的螺栓尺寸,重新制定出一套新方案:使用加長沉頭螺栓從基礎(chǔ)部位反向向方鋼底座加裝,而螺栓另一頭使用防松螺絲緊固。此外,技改小組人員發(fā)現(xiàn):原設(shè)計方案固然有缺陷,但使用的材料也是不合格的,由于螺栓受剪切力,對螺栓的強(qiáng)度要求很高,原螺栓強(qiáng)度等級肯定不能滿足要求,需要什么強(qiáng)度等級的螺栓成為擺在自主維護(hù)人員面前的另一個問題。技改小組通過查閱資料、多方咨詢,計算得出符合現(xiàn)場要求的螺栓強(qiáng)度等級,交由供應(yīng)商制作。如此一來,不僅解決了螺栓長度不夠問題,更提升了螺栓強(qiáng)度等級,增強(qiáng)了螺栓承載能力,使風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的穩(wěn)定性有了更加可靠地保障。
十年磨一劍!三門峽風(fēng)電公司將繼續(xù)利用自身技術(shù)優(yōu)勢,打造技術(shù)核心團(tuán)隊,堅持“降本不降質(zhì),增效促發(fā)展”的原則,不斷深化技術(shù)水平,細(xì)化故障分析,實化設(shè)備治理,強(qiáng)化電量提升,通過實際行動助力企業(yè)實現(xiàn)效益最大化。
責(zé)任編輯:電改觀察員
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